
重载列车行驶在新菏线上
整装待发的东风8B型机车
全路第六次大面积提速调图后,新乡
机务段参与铁路局内区域循环轮乘的机车数量占
郑州铁路局全部区域轮乘机车总数的66%以上。
铁路局内区域交路整合方案,方便了行车调度灵活使用机车,可以达到机车使用效率的最大化,同时也大幅压缩了列车在站换挂和机车在站停留时间,加快了货车周转,减少了机车能耗,对全局运输效益来说十分有益。但由于机车配属不变,机车归谁支配就必须由谁负责检测、维修、保养保洁。这在一定程度上增加了机车管理难度,造成了计划检修机车本段下线困难,并且参与铁路局内区域循环轮乘的机车越多,工作任务越重、难度越大,从而给保持机车质量稳定提出了新的课题。
面对新形势、新课题,新乡
机务段以不变应万变,始终坚持质量第一,服务至上,牢牢抓住机车质量这一关键,确保全局区域循环轮乘的顺利实施,全力服务运输大局。
知难而上打赢围歼机破攻坚战
众所周知,衡量机车质量的标准之一就是机破率,机破率越高,对运输的影响越大,反之影响就小。
第六次大提速后,列车密度进一步增大,对列车运行安全提出了更高的要求,机车质量的标准也必须相应提高。
新乡
机务段领导班子带领全体干部职工迎难而上,决心啃下这块“硬骨头”。3月初,他们重新修订了《围歼机破攻坚战实施措施》,更加细化了责任分工,结合春季机车鉴定工作,对全段机车进行超强整修。他们对关键环节进行重点整治,分别由技术部门专职人员按照分管部位逐车、逐件把关,将全部380台机车按日排好进度,统一造表,整治一台,鉴定一台,做到周统计、月总结,随时掌握机车整修状况以及存在的问题,随时制定有针对性的整改措施。
对鉴定合格的机车,他们没有简单的放行,而是开展质量跟踪活动,加强机车出入库检查。这个段利用机车库停作业时间进行复查,将复查出的每一个细小活件全部再次反馈到问题库,分类排号,限期整改,促进了机车质量由合格到优良的转变。
今年前5个月,这个段每10万公里机破率仅为0.022件,再次刷新了机破率的最低纪录。
技术支撑清除隐性故障暗堡
这个段领导班子成员一致认为,机车的隐性故障必须排除,否则随时会发生事故,影响运输安全。
他们依据平时分析掌握的情况,组织技术、检修部门对个别存在顽固性故障的机车进行突击技术攻关,限期解决。在检修机车时,技术攻关小组全部盯在检修现场,和职工一起研究故障原因和排查方案。
由于有的故障是在机车运行中才出现的。这个段要求如果机车在检修期间未能查明原因的,必须派专人跟车添乘,在动态中发现问题,及时记录故障现象。同时,添乘人员必须对问题及时分析,回段后再集体分析制定整修措施,坚决消除安全隐患。
改进工艺修好区域轮乘放心车
机车质量之所以会出现问题,有的是因为“先天不足”,另外的原因就是检修过程存在不足。在这个段质量委员会召开的分析会上,段领导多次强调必须严格遵守机车检修工艺标准,在可控范围内最大限度防止机破事故的发生,把机车打造成让机车乘务员用起来得心应手的放心车。
他们针对机车实行区域轮乘后可能产生的各类新问题,迅速着手对内燃机车、电力机车检修工艺进行全面修改,特别是对参与区域轮乘的东风8B型内燃机车和韶山4型电力机车小辅修工艺重点研究,逐条改进,确保进一步有效提高机车质量。同时,他们严格卡控检修过程,一丝不苟地落实“按工艺修”和“一车一表”记名式检修制度;加强技术管理,规范油水管路检修标准,严禁使用不合格配件产品;每天组织段技术、验收、检测、安全等部门的技术人员,在交车时进行“零公里”检查,对库内检修实行双套试验,从严把关,发现影响行车活件必须彻底处理,不合格的坚决不许交车。这个段还对不合格部件的检修责任人进行经济处罚,防止交“人情车”“凑合车”,确保为区域性交路提供放心车。
在此基础上,这个段专门制订了区域轮乘机车抢修预案,以新乡、月山、长治为中心,成立了由技术、验收、检修车间技术人员及运用车间质检人员组成的6个抢修预备小组。抢修预备小组在各检修车间行修组抢修任务重的时候,随时执行机车抢修任务,确保区域轮乘机车的正常供应。
通过机车整修鉴定和严格执行标准化作业,进一步提高了机车质量,为运输生产提供优质服务与安全保障。